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7A04-6鋁合金管材表面“亮線”
來源:互聯(lián)網(wǎng) 發(fā)布時間:2006/6/22 16:32:45

7A04-T6合金Φ30mmx5mm管材是制造某軍工產(chǎn)品的毛料,對其性能和表面質量要求嚴格。我公司供給用戶的這種管材,在用戶車削加工過程中,發(fā)現(xiàn)沿管材的縱向存在一條顏色比周圍部位的淺、長短不一的挾窄區(qū)域,管材經(jīng)陽極氧化后更加明顯,稱之為“亮線”。此現(xiàn)象在以往的7A04-T6金管材上從未出現(xiàn)過,對組織特征、形成原因及其對管材力學性能的影響尚未做過研究

  本次試驗從幾個方面對有“亮線”的7A04-T6合金Φ30mmx 5 mm管材進行分析,確定“亮線”的本質,找出產(chǎn)生此類缺陷的原因,為生產(chǎn)中進行上藝改進提供依據(jù)。

  1  試驗及結果

  1.1  組織分析

  (1)宏觀組織

  取有“亮線”的7A04-T6合金管料長200mm,表面纖機械加廠成楔形,“亮線”沿著管材的縱向分布,觀察發(fā)現(xiàn)“亮線”呈兩種形態(tài):一種基本上與管料表面平齊,另一種略低于管料表面,呈凹陷狀:“亮線”寬度為1mm左右,第一種形式的“亮線”出現(xiàn)得較多。

  (2)顯微組織

  將有“亮線”的金相試樣置于光學顯微鏡廠觀察,它們的顯微組織見圖1a 、1b和圖2a、2b 所示;從圖中可見,“亮線”與基體組織之間完全融合,未見夾雜和裂紋等缺陷,其中與表面平齊的“亮線”處的化合物與基體其他部位相比,其大小未見差異,但化合物的數(shù)量略少一些,纖混合酸侵蝕后呈現(xiàn)的晶粒的尺寸相差不明顯;而凹陷入表面的“亮線”處的組織與基體其他部位相差明顯;只能看到零星少量化合物,該處品粒的尺寸比基體其他部位的大得多。

    1.2  定量金相分析

  “亮線”和基體其他部位處組織參數(shù)的定量測量結果見表1所示。從表1可以看出,“亮線”處的第二相體積分數(shù)明顯低于正常部位的,其中與表面平齊的“亮線”處的第二相體積分數(shù)少30%,而凹陷人表面的“亮線”處的第二相體積分數(shù)少92%。

表1  7A04-T6合金管材“亮線”處與正常基體部位的第二相體積分數(shù)   %              

試樣種類

“亮線”處

正?;w部位

與表面平齊的“亮線”試樣

3.9

5.6

凹陷入表面的“亮線”試樣

0.35

4.6

 

  1.3 掃描電鏡能譜分析

  對7A04-T6合金管材“亮線”處進行能譜分析表明凹陷入表面的“亮線”處的第二相基本上是含有Fe、SI元素的化合物組成,與純鋁中的相似;而與表面平齊的“亮線”處的化合物與正常部位的化合物相同,且該處合金元素的含量偏低。

  1.4 顯微硬度試驗

  由于7A04-T6合金管材的“亮線”寬度僅為1mm,只能測定“亮線”處與基體其他部位的顯微硬度值,見表2所示??梢钥闯?,與表面平齊的“亮線”處的顯微硬度值比正常部位的略低,而凹陷入表面的“亮線”處的顯微硬度值比正常部位的低得多,接近于純鋁的。

 

 

  1 討  論 

  從上述組織特征,掃描電鏡能譜分析結果和顯微硬度值可以看出,凹陷入表面的“亮線”與純鋁相似,屬于白斑缺陷;而與表面平齊的“亮線”則符合光亮晶粒缺陷的特征,在半連續(xù)鑄造的過程中。當熔體進入結晶槽與其底座接觸時,冷卻速度特別大,<

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