年產(chǎn)鋁錠27萬(wàn)噸、碳素制品15萬(wàn)噸、鋁深加工產(chǎn)品2萬(wàn)噸的甘肅連城鋁業(yè)公司,認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)節(jié)能政策法規(guī),堅(jiān)持開(kāi)展節(jié)能技術(shù)改造、修舊利廢等活動(dòng),提高了企業(yè)能源利用率,降低了消耗,取得了顯著的成效。
加大節(jié)能技術(shù)改造投入,不斷推進(jìn)節(jié)能技術(shù)進(jìn)步。實(shí)施環(huán)境治理及節(jié)能降耗技改工程,淘汰落后的自焙槽,改造后的200KA預(yù)焙電解槽噸鋁耗電比改造前的75KA自焙電解槽噸鋁節(jié)電1000千瓦時(shí),電能利用率提高了3%,全年節(jié)電約13000萬(wàn)千瓦時(shí)。整流所整流機(jī)組采用第三繞組調(diào)壓節(jié)能變壓器,使整流效率提高1.5%,年節(jié)電3000萬(wàn)千瓦時(shí)。
實(shí)施天然氣與重油的置換,降低成本,實(shí)現(xiàn)清潔化生產(chǎn)。從2004年開(kāi)始,對(duì)碳素1#焙燒爐、兩臺(tái)燃煤爐、三臺(tái)回轉(zhuǎn)窯、實(shí)業(yè)公司鋁合金廠熔鋁爐實(shí)施了天然氣與重油置換,年節(jié)約燃料費(fèi)1200多萬(wàn)元;年減少二氧化硫排放量300噸。
節(jié)約用水,節(jié)約資源。生產(chǎn)系統(tǒng)新建11座循環(huán)水站,水循環(huán)利用率達(dá)到90%以上;對(duì)7個(gè)澡堂設(shè)計(jì)安裝了恒溫節(jié)水淋浴器,對(duì)職工住宅安裝水表等,使總供水量由原來(lái)的1000噸/小時(shí)降為480噸/小時(shí),年節(jié)水約455萬(wàn)噸。
合理利用余熱,走循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展道路。自籌資金興建兩座12MW換熱站,使住宅樓供熱由蒸汽采暖改造成水暖;同時(shí)還興建了一座26噸余熱鍋爐,年產(chǎn)預(yù)熱蒸汽10.4萬(wàn)噸,可充分利用余熱為生產(chǎn)、生活區(qū)供熱,年節(jié)煤2萬(wàn)噸。
今年以來(lái),該公司積極貫徹落實(shí)中鋁公司電解鋁第四次節(jié)能降耗技術(shù)經(jīng)驗(yàn)交流推廣會(huì)精神,根據(jù)企業(yè)制定的《2006年節(jié)能降耗目標(biāo)及中短期規(guī)劃》,各項(xiàng)節(jié)能項(xiàng)目正在全方位鋪開(kāi),各項(xiàng)節(jié)能措施正在全面實(shí)施。
通過(guò)開(kāi)展精細(xì)化管理,全方位引進(jìn)中鋁公司推廣的節(jié)能技術(shù),在新材料應(yīng)用、炭陽(yáng)極質(zhì)量的提高、低電壓綜合節(jié)能技術(shù)、降低效應(yīng)系數(shù)、過(guò)熱度控制、槽控機(jī)控制等一系列措施的實(shí)施,使電解槽原鋁綜合交流電耗在2005年的基礎(chǔ)上降低150KWH。
“水、風(fēng)、汽、電”在滿足全公司生產(chǎn)生活的前提下,隨時(shí)調(diào)節(jié)負(fù)荷,控制用量,降低生產(chǎn)成本。并更新空壓機(jī)2臺(tái),在今年8月份完工后,年節(jié)約交流電162萬(wàn)KWH,年節(jié)約成本48.60萬(wàn)元。
加強(qiáng)碳素55M窯的維護(hù)、調(diào)整和控制,在保證3#窯長(zhǎng)周期平穩(wěn)運(yùn)行的情況下,每年可使一臺(tái)36M窯停止運(yùn)轉(zhuǎn)2個(gè)月,節(jié)約天然氣22.91立方米,節(jié)約成本22.92萬(wàn)元;優(yōu)化焙燒曲線,調(diào)整升溫速度,減少天然氣使用量,使天然氣使用量由原來(lái)的每天3.9萬(wàn)立方米下降到3.7萬(wàn)立方米,每年可節(jié)約成本36萬(wàn)元。
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