“大班組帶來(lái)大變化” 中鋁貴州企業(yè)圍繞“加速發(fā)展、加快轉(zhuǎn)型、推動(dòng)跨越”主基調(diào),驅(qū)動(dòng)加強(qiáng)管理創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新雙輪,實(shí)現(xiàn)“提產(chǎn)、降耗、減污、增效”多贏。11月10日,在中鋁貴州企業(yè)氧化鋁廠,記者深入各車(chē)間和班組,看企業(yè)如何挖潛增效進(jìn)行調(diào)研采訪。 “‘前方吃緊、后方緊吃’亂象,很多國(guó)企普遍存在,與民企形成較大反差,尤其面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),國(guó)企的經(jīng)營(yíng)效益更顯得‘弱勢(shì)’”。氧化鋁廠黨委副書(shū)記何在平如是說(shuō)。針對(duì)這一問(wèn)題,他們的措施是,推行班組整合,并在管理創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新方面帶來(lái)了大變化。 何在平說(shuō),7月份以來(lái),氧化鋁廠加強(qiáng)管理創(chuàng)新,25個(gè)車(chē)間合并為11個(gè),11個(gè)科室壓縮為5個(gè),240個(gè)班組調(diào)整到105個(gè),科級(jí)干部從106名精簡(jiǎn)到61名,大大降低了管理成本。
“溶出車(chē)間由原來(lái)的溶出一車(chē)間、溶出二車(chē)間、脫硅車(chē)間和沉降車(chē)間部分組成后,管理人員從14人精簡(jiǎn)到5人,員工也由300人精簡(jiǎn)到240人!比艹鲕(chē)間主任羅天倫說(shuō),關(guān)鍵是班組整合后技術(shù)優(yōu)勢(shì)得到充分發(fā)揮,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)成本下降、產(chǎn)量增加的雙贏目標(biāo)。 “比如原溶出二車(chē)間使用混合加熱創(chuàng)新法,使水蒸氣消耗由每小時(shí)95噸下降到88噸,但溶出一車(chē)間的水蒸氣消耗量一直居高不下,現(xiàn)在整合后通過(guò)技術(shù)改造,整個(gè)溶出車(chē)間的氣消耗量還低于88噸/小時(shí),僅這一項(xiàng)每年節(jié)約成本上百萬(wàn)元!绷_天倫說(shuō)。 數(shù)字顯示:中鋁貴州企業(yè)氧化鋁成本控制指標(biāo)為2259.73元,氧化鋁廠9月份實(shí)現(xiàn)成本控制指標(biāo)為2254元,10月份又下降至2237元。 “通過(guò)管理體制改革,降低了生產(chǎn)成本,提高了工作效率,但還得與職工的效益掛鉤。”何在平介紹,氧化鋁廠在激勵(lì)機(jī)制方面加大考核,績(jī)效分配占工資比例的40%左右,重要崗位高達(dá)50%以上。 溶出車(chē)間值班長(zhǎng)李永華告訴記者,自9月份以來(lái)能耗指標(biāo)持續(xù)下降后,中鋁貴州分公司對(duì)車(chē)間給予了獎(jiǎng)勵(lì),讓大家增強(qiáng)了干活的信心。李永華說(shuō),他10月份的收入由9月份的2700多元增加到3400多元。 |